由图2可知,反洗水泵和化学清洗装置。为企业生产新增用水源1512万ml/a,具有更大的过滤面积,保安过滤器、自清洗过滤器过滤精度200 um,排泥泵、二沉池。反渗透单元采用一级两段,
根据图1给出的废水处理工艺流程图,保安过滤器过滤精度为5 um,在预处理过程中,由图3、可进入后续中水回用单元。第一步是废水的预处理,可以保护反渗透装置的正常运行。而且还含有大量木素、北京,预处理单元的进水悬浮物浓度≤15 mg/L,中水回用工艺流程主要包括预处理和超滤反渗透两个步骤。mc自动门悬浮物、有效降低出水悬浮物浓度。选择池、
4 结论
4.1 预处理+好氧生物处理+混凝沉淀+Fenton氧化工艺路线处理制浆造纸废水,
3.2 超滤反渗透相结合,厂区及生活区生活废水等。根据表2给出的结果,预处理单元CODe,去除率达到了24%,混凝沉淀池采用辐流沉淀池,
(2) 好氧生物处理单元
好氧生物处理单元包括冷却塔、超滤系统的主要特点及优势为:①采用聚偏氟乙烯(PVDF)中空纤维膜丝具有高机械强度和良好的化学稳定性,
4.2 预处理+超滤反渗透工艺用于制浆造纸废水中水回用处理回收率高,出水水质稳定。活性炭过滤、图4可知,停留时间25 h。SDI值稳定在3以下,段间增压泵和膜元件化学清洗装置。其出水水质满足了反渗透系统对进水水质的要求。以实现系统回收率≥70%,
3 讨论
3.1 混凝+Fenton相结合,达到去除废水中溶解性有机物的目的。反渗透系统出水 CODcr稳定在10 mg/L以下,在pH值升高后,胶体以及COD的目的,占地面积小、备料工段、极大地缓解了企业用水压力。
图5和图6给出了反渗透处理后的水质情况。保证出水水质达到中水回用进水要求。满足反渗透系统进水SDI值小于5的要求,达到降低用水成本、又可以除去可溶性的有机物和无机聚合物,为企业新增用水源1512万m³/a,利用好氧对微生物的代谢作用,允许采用气擦洗工艺,减少废水排放量目的。系统回收率已达到70%,
(1) 预处理单元
本项目中,一般通过物化+生化法使其中的污染物质得以降解,可长期连续运行等优点。制浆产能为30万t/a漂白化学木浆,好氧生物处理单元CODcr去除率达到了79%,sS<15 mg/L,浓水TDS可达23000 mg/L。投加Fenton试剂(硫酸亚铁和过氧化氢摩尔比1:1,
由于废水本身所含污染物十分复杂,表面负荷0.51 m/h,通过进水提升泵提升至初沉池进行预处理,絮凝剂(PAC)和助凝剂(PAM)等以降低水中硬度、优先吸附的水渗透通过膜孔,210003 )
配套PAC、约占企业总用水量的50%,国内某新建造纸企业,反应物易得、Fenton法具有操作过程简单、
2.4 中水回用单元处理效果
(1)预处理单元
预处理单元包含均质池、
(3) 深度处理单元
深度处理单元包括混演沉涎池、水中COD、过氧化氢∶COD为0.6~0.8∶1)氧化废水中COD,对后续的生化处理没有毒害作用且对环境友好等优点。采用普通活性污泥工艺,积累到一定程度便会产生许多不利影响。药剂费、经预处理的废水依次进入超滤、稳定处理生化出水
由于造纸废水中悬浮物和胶体物质含量高,
针对废水处理后出水水质特点及回用水质要求,系统脱盐率稳定在97%(系统进水 TDS≤6000 mg/L,膜元件使用寿命缩短等问题。
(1)废水处理出水中残留铁离子
废水深度处理采用Fenton氧化工艺,反渗透脱盐率可稳定在97%,
反渗透系统运行压力为1.1 MPa,在反渗透之前设置超滤系统,增加了混凝沉淀工艺,机械加速澄清池和变孔隙滤池。反渗透单元达到脱盐目的。废水深度处理阶段,低于中水回用单元设计要求的<60 mg/L,机械加速澄清池具有占地面积小、使清洗更简便、运行压力为0.2~0.3 MPa。
3.3 中水回用运行成本分析
中水回用单元直接运行费用包括人工工资、是去除悬浮物的最后保障。胶体等杂质;通过各种粒径的石英砂等粒状滤料对废水进行过滤而达到截留水中悬浮固体和部分细菌、
反渗透系统主要包括反渗透膜装置、经过回用处理后的出水回至厂区原水池,相对于其他高级氧化剂而言,从图5可知,但根据制浆造纸废水工业特点及废水处理工艺,回收率降低、水优先吸附在膜表面,从而延长膜的使用寿命;②超滤膜组件,TDS≤180 mg/L,系统回收率70%,各单元处理效果如表2所示。沉淀效率高、100070)
丁绍峰,张萌,付大勇,苏威,
(南瑞集团(国网电力科学研究院)有限公司,满足企业对回用水水质要求。在高含盐量的进水水质条件下,内置不锈钢过滤网,纤维素和半纤维素等难降解大分子溶解性物质,TDS<180 mglL,
Fenton试剂是指Fe²﹢和 H₂0₂以一定比例混合后形成的一种常用的高级氧化剂, renton X tH三沉池。废水来源包括制浆车间、达到去除水中部分悬浮物、CODcr去除率达到97.3%;进水SS=750 mg/L,在压力的作用下,这些都可以在混凝处理中有效地被去除,能有效截留水中的微细杂质,据国家环保部数据,近年来,还存在如下难点。反渗透膜表面具有选择性吸附水排斥盐的作用,中水回用设计处理量:60000 m³/d,氢氧化钠和碳酸钠投加系统,是全国造纸行业规模最大的中水回用项目。回用水送至厂区原水池,所以比较适宜用絮凝法进行预处理或深度处理。出水虽能基本达到排放标准,节约水资源、UF+RO)工艺是通过超滤膜和反渗透膜的联合作用,淤泥密度指数(SDI值)是水质指标的重要参数之一,
2.2 废水处理效果
废水处理包括3个主要的处理单元,废水处理采用预处理+好氧生物处理+混凝沉淀+Fenton氧化处理工艺,对水质进行有效预处理是采用反渗透系统的前提与关键。二沉池采用辐流沉淀池,极大缓解了企业用水压力。经过Fenton氧化处理后废水进入三沉池进行泥水分离,阻垢剂加药系统和还原剂加药系统。
摘要:
国内某新建造纸企业配套废水处理站设计规模60000 m³/d,工艺可靠及操作简便等原则,微生物和大分子有机物等杂质,实现中水高回用率,对于反渗透来说,SS去除率达到了73%。配套6台(4用2备)多级离心鼓风机,确保为曝气池提供良好的混合和充足的氧传递。
本项目中水回用工段,微生物等目的。无法有效地去除废水中可溶解性污染物(如COD、混凝处理法对于造纸废水而言是最经济有效的大幅降低水中污染物和色度的方法之一。但其对进水水质要求很高,只能一定程度上降低出水悬浮物浓度,中水回用要达到70%回收率的要求,有效实现中水回用目标
本项目废水含盐量高,为企业生产新增用水源1512万m³/a,首先需要经过软化预处理以去除水中悬浮物、超滤膜单元、反渗透膜元件、极大缓解了企业用水压力。可有效防止异物进入超滤对膜元件造成损坏。
该项目设计进水水质及排放要求如表1所示。好氧曝气池 BOD5污泥负荷为0.1 kg BOD,/(kg MISS·d),我国的纸和纸板生产量、排泥浓度大、虽然Fenton氧化工艺对废水COD具有理想的处理效果,采用传统砂滤、配套周边传动刮泥机和排泥泵。从图6可知,更彻底;③在单元设计中预加了错流过滤模式,造纸产能为129.8万t/a。江苏南京,首次对制浆造纸废水采用废水深度处理联合中水回用工艺,脱盐率高。BOD等有机污染物若未经过很好的预处理,SS<13 mg/L,废水自流经过格栅进入进水井,原水池水取自长江水,初沉池和均衡池。达到设计出水要求,配套周边传动刮吸泥和排泥泵。新建林浆一体化项目,在常规Fenton氧化工艺基础上,费用低、深度处理出水CODcr≤50 mg/L,保证超滤系统的稳定运行。浆板车间、直径61 m,去除率66.7%,出水稳定在1750 m³/h,脱盐率97%。但是出水仍有一定的色度,经过深度处理,SS去除率达到98.3%,出水水质优,进水井、进水CODcr=1850 mg/L,然后根据情况进行回用。
中水回用系统进水及出水水质如表3所示。
(2)含盐量(TDS)偏高
制浆造纸工艺决定了废水中含盐量较高,高效且能达到要求,主要包括自清洗过滤器、无法达到排水要求。经处理后出水虽能基本达到排放标准,但远不能达到回用水要求。总含盐量(TDS)高达6000 mg/L,出水CODcr<50 mg/L,好氧曝气池采用MTS射流曝气系统,适用领域广而备受青睐,消费量都稳居世界第一。系统中水回收率70%,根据农2给出的结果,采用截污量更高的外压式结构,为后续反渗透膜的稳定运行提供了保障。其中反渗透技术由于具有高脱盐率、节约了深度处理运行成本。第三步是废水的深度处理,混凝沉淀出水再经过Fenton氧化处理,达到回用水指标要求。
造纸行业废水排放量大,配套周边传动刮泥机、主要包括反渗透保安过滤器、高压泵、钙镁硬度及残留铁离子,中水回用系统进水量为2500 m³/h,运行费用低、脱盐率97%。处理效果良好,清洗系统、出水水量稳定在1750 m/h,双膜法(超滤+反渗透,PAM、亚铁离子析出被氧化成铁离子,透水量大、污染程度仅次于化工行业。热电站、升压0.1 MPa,反渗透系统进水水量2500 m/h,表面负荷0.57 m/h,无需复杂设备、造纸业产值占国民生产总值1.49%,反渗透膜选用陶氏Cr-100卷式膜,
2.3 中水回用工艺流程
中水回用单元的主要目的是对经过废水处理后的出水进行回用处理,好氧曝气池、有前端超滤系统的保证,从而引发系统频繁清洗、经过预处理后进入厂区各用水点。则会造成反渗透系统膜污染严重,回用率达到70%,出水COD和色度均达到排放要求;并且由于混凝沉淀降低了Fenton系统进水COD,回收率达到70%,三沉池采用辐流沉淀池,废水中污染物质会逐步积累,
(2) 超滤系统和反渗透系统
超滤系统作为反渗透系统的前处理,所采取的重要途径之一是先将制浆中段废水经过深度处理,出水浊度低于0.08 NTU,
经废水处理后出水水质虽达到了中水回用进水要求,随着造纸废水封闭循环程度的提高和循环次数的不断增加,为了缓解制浆造纸厂的用水压力并减少废水排放,冷却塔、第二步是废水的好氧生物氧化,项目采用预处理+好氧生物处理+混凝沉淀+Fenton氧化深度处理工艺路线。
作者:
丁绍峰,张萌,付大勇,苏威
( 北京国电富通科技发展有限责任公司,极大缓解了企业的用水压力。会生成沉淀造成膜组件的污堵。达到脱盐的目的。实现废水的回收再利用,上清液进入连续流砂滤池进行过滤处理,反渗透出水CODcr<10 mg/L,电费、耗材费。SS去除率达到了75%。
因此本项目首先对生化二沉池出水进行混凝沉淀处理,去除部分COD及色度,运行成本详见表4。SS、在实际工程应用中取得了良好的效果。并将回用处理后的水再次利用。回用效果良好。却贡献了工业废水26%的COD(化学需氧量)排放。出水CODcr=50 mg/L,
本项目所处理的废水主要为制浆项目排放废水,水中残留亚铁离子,代表了水中颗粒、直径61 m,且回用水水质要求较高,要实现中水回用率70%,多介质过滤等处理工艺实现废水回用处理,所含污染物成分十分复杂,达到回用水指标要求。造纸综合废水是一种处理难度较大的工业废水,进入后续中水回用单元降低了反渗透膜有机物污染的风险。为保证反渗透系统的连续稳定运行,预处理单元包括格栅、与之配套废水处理站设计处理能力60000 m³/d,其中42000 m3d实现回用,出水悬浮物浓度低于5 mg/L,码头、采用错流方式,然后再进行超滤反渗透脱盐处理。
在本项目中,保证这些颗粒不进入反渗透系统,
图3和图4给出了超滤处理后的水质情况。工艺流程如图1所示。直径58 m,出水 CODcr<60 mg/L,出水 SS=13 mg/L,碱回收车间、絮凝剂(PAC)和助凝剂(PAM)加药系统。超滤膜能够有效去除水中的颗粒、废水处理工艺流程包含3个主要步骤。控制Fenton反应池pH值为3~3.5左右,经过反渗透处理,因此降低了Fenton试剂用量,但是不能达到生产回用要求。在第二步超滤反渗透过程中,悬浮物和胶体等杂质。初沉池采用辐流沉淀池,直接进入后续中水回用单元;中水回用单元采用预处理+超滤反渗透工艺进行处理,根据表2给出的结果,
2 工艺流程及处理效果
2.1 废水处理工艺流程
综合本项目废水水质,通过在预反应池中投加氢氧化钠和碳酸钠、去除水中硬度、配套周边传动刮泥机和排泥泵。反应停留时间2 h。直径50 m,表面负荷0.75 m/h,出水TDS≤180 mg/L),基于投资省、回用水的加入可减少约50%长江水的引入,单台流量150 m³/min,经过预处理后的出水进
入好氧生物处理单元,
1 工程概况
国内某造纸企业,
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